微信扫码

24小时资讯热线:010-62912699 
Cloud Zoom small image
一款可以让180搅拌站真正达到180m³/小时产能的产品

将原有的排料斗拆除,更换成一个大于搅拌机出料容积的卸料斗,下方安装一套双开卸料门,可以存储一盘料,混凝土搅拌完毕后直接全开门将料放到卸料斗里,再由下方的卸料门控制混凝土的流量,这样就缩短了搅拌机的卸料时间,由原来的25秒缩短到了5秒钟,每一盘混凝土可节省20秒钟时间。 产品优势及特点 1、国内95%以上的搅拌站地面无需任何处理即可安装 国内大部分搅拌站的排料斗卸料口都是φ400圆形,我们将卸料口设计为500*500的正方形,增加了卸料斗的容积,以180站为例,只要二层搅拌平台地面至±0高度在5.5米以上,地面就不需要做任何处理,国内主流搅拌站生产厂家设计高度都在5.8-6米左右,只有极少数厂家低于5.5米。 2、提高产能 以180站生产C30混凝土为例,改造前投料时间25秒,搅拌时间30秒,卸料时间25秒,总时间80秒,每小时产能135m³。改造后卸料时间缩短20秒,总时间为60秒,每小时产能可达180m³。而且司机倒车慢时可以先放到卸料斗内,等车到位后再打开卸料门放料,C10-C40标号混凝土每小时可多生产30-45 m³,C45以上的混凝土也比改造前提高20-30m³/h。 3、降低能耗 以180站为例,搅拌机55KW*2、斜皮带45KW、平皮带11KW,合计166KW,每盘料节省20秒钟时间,合到单方混凝土可节电0.3度以上(166KW/3600秒*20秒/3m³=0.307度),年产10万方可节约3万度电。 4、减少90%以上的落地灰 卸料门前端为耐磨橡胶材质,密封非常严,装车完毕打铃的同时自动关闭卸料门,避免了滴漏料的问题。 5、方便观察混凝土的出厂质量。 在二层搅拌机与卸料斗之间的缝隙处安装监控摄像头和探照灯,接入搅拌站的监控系统,因生产过程中卸料斗内一直存储一盘料,这样就能很直观的对混凝土的出厂质量进行观测。 6、解决了搅拌车进料口溢料、崩料问题 采用双开卸料门,气缸的行程是可以自由伸缩的,门的开启大小随意调节,操作非常灵活,每车料的第一盘,根据混凝土标号高低,调节好料门大小后混凝土的流量就是恒定的了,剩余几盘再无需人为操作。 7、延长了卸料斗定期清理的时间 此卸料斗共安装4台1.5KW平板振动器,每次装车完毕打铃的同时,自动开启其中两台振动器10秒钟(可调),另外两台振动器在生产C45-C60高标号时使用。 8、采用耐磨橡胶衬板 使用寿命在10万m³以上 衬板的材质为高耐磨橡胶,而且由于搅拌机全开门,瞬间料斗会满,减少了混凝土对两侧斗壁的冲击和磨损频率,大大增加了衬板的使用寿命。 9、卸料门前端易损部分采用耐磨橡胶,使用寿命在8万m³以上 卸料门厚度50mm,总宽度为250mm,设计为两段,前端是50mm宽的耐磨橡胶,后段是200mm宽的双层锰板,采用卡槽式连接,更换时只需将旧的拉出来,新的推进去就可以了,操作非常简单。

名称:高效节能混凝土存储卸料斗
可在线通过咨询了解详情
 
通过以下按钮进入下一步

高效节能混凝土存储卸料斗

  

将原有的排料斗拆除,更换成一个大于搅拌机出料容积的卸料斗,下方安装一套双开卸料门,可以存储一盘料,混凝土搅拌完毕后直接全开门将料放到卸料斗里,再由下方的卸料门控制混凝土的流量,这样就缩短了搅拌机的卸料时间,由原来的25秒缩短到了5秒钟,每一盘混凝土可节省20秒钟时间。

产品优势及特点

1、国内95%以上的搅拌站地面无需任何处理即可安装

国内大部分搅拌站的排料斗卸料口都是φ400圆形,我们将卸料口设计为500*500的正方形,增加了卸料斗的容积,以180站为例,只要二层搅拌平台地面至±0高度在5.5米以上,地面就不需要做任何处理,国内主流搅拌站生产厂家设计高度都在5.8-6左右,只有极少数厂家低于5.5米

2、提高产能

以180站生产C30混凝土为例,改造前投料时间25秒,搅拌时间30秒,卸料时间25秒,总时间80秒,每小时产能135m³。改造后卸料时间缩短20秒,总时间为60秒,每小时产能可达180m³。而且司机倒车慢时可以先放到卸料斗内,等车到位后再打开卸料门放料,C10-C40标号混凝土每小时可多生产30-45 m³,C45以上的混凝土也比改造前提高20-30m³/h。

3、降低能耗

以180站为例,搅拌机55KW*2、斜皮带45KW、平皮带11KW,合计166KW,每盘料节省20秒钟时间,合到单方混凝土可节电0.3度以上(166KW/3600秒*20秒/3m³=0.307度),年产10万方可节约3万度电。

4、减少90%以上的落地灰

卸料门前端为耐磨橡胶材质,密封非常严,装车完毕打铃的同时自动关闭卸料门,避免了滴漏料的问题。

5、方便观察混凝土的出厂质量。

在二层搅拌机与卸料斗之间的缝隙处安装监控摄像头和探照灯,接入搅拌站的监控系统,因生产过程中卸料斗内一直存储一盘料,这样就能很直观的对混凝土的出厂质量进行观测。

6、解决了搅拌车进料口溢料、崩料问题

采用双开卸料门,气缸的行程是可以自由伸缩的,门的开启大小随意调节,操作非常灵活,每车料的第一盘,根据混凝土标号高低,调节好料门大小后混凝土的流量就是恒定的了,剩余几盘再无需人为操作。

7、延长了卸料斗定期清理的时间

此卸料斗共安装4台1.5KW平板振动器,每次装车完毕打铃的同时,自动开启其中两台振动器10秒钟(可调),另外两台振动器在生产C45-C60高标号时使用。

8、采用耐磨橡胶衬板 使用寿命在10m³以上

衬板的材质为高耐磨橡胶,而且由于搅拌机全开门,瞬间料斗会满,减少了混凝土对两侧斗壁的冲击和磨损频率,大大增加了衬板的使用寿命。

9、卸料门前端易损部分采用耐磨橡胶,使用寿命在8m³以上

 卸料门厚度50mm,总宽度为250mm,设计为两段,前端是50mm宽的耐磨橡胶,后段是200mm宽的双层锰板,采用卡槽式连接,更换时只需将旧的拉出来,新的推进去就可以了,操作非常简单。